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注氮氣”技術為中石化降本逾億元
作者:admin閱讀:2733

  氣體圈子訊,中石化西北油田分公司“注氮氣三采”低成本開發接替技術,在塔河油田縫洞型油藏成功應用,截止2018年5月,累計注氣量8.8億方,井次超過1000井次,增油逾210萬噸。
  2012年,塔河首例注氣井TK404井成功開啟西北油田“注氮氣三采之路,注氣后實現增油5千余噸,當年累計注氣9井次,累計注氣量497萬方,年增油量0.28萬噸,通過技術攻關,短短6年時間,“注氮氣三采技術”在塔河油田作為注水開發后的接替技術,實現規模推廣,2017年累計注氣264井次,累計注氣量2.2億方,年增油量61.7萬噸。
  創新撬動了降本,降本支撐了規?;詫崿F規模推廣,得益于工程院碳酸鹽巖油藏氣驅開發團隊6年來對關鍵技術節點的持續優化,創新形成了包括超深井氣液同注降壓方法、超深井注氣采油一體化技術、撬裝變壓吸附制氮技術、可移動式撬裝50MPa電驅技術的四大關鍵降本技術,更得益于在國際原油價格處于下跌的形勢下,技術人員在深入研究,反復論證“注氣三采”注氣成本上下功夫。
  創新形成了氣液同注降壓注氣方法,實現注氣壓力控制在40MPa以內安全、穩定注入,為注氣在塔河油田的規?;瘧玫於嘶A,注氣施工費用由注液氮的550萬元/井次,降至80萬元/井次。
  超深井注氣壓力高、注氣后轉抽生產需頻繁更換管柱問題,創新設計了注氣-采油一體化井口,稠油井、稀油井注氣-采油一體化管柱及配套工具,實現了注氣、采油、摻稀不動管柱,單井次修完井成本下降幅度達到56%。
  低純度氮氣腐蝕管柱,導致注氣成本增高問題,改變原來膜分離方式為變壓吸附制氮方式,氮氣純度由97%提高到99%以上,腐蝕結垢井比例下降20%。
  創新形成了50MPa撬裝電驅注氮氣技術,能量利用率較柴驅提高了40%,現場應用后,方氣成本降低40%,首次實現了國產50MPa壓縮機撬裝化、電驅化在現場的應用。
  “注氮氣三采技術”的規模化應用,己為分公司累計降本逾億元,注氣團隊親歷了整個發展歷程,他們在深感責任重大的同時,并展望未來大有可為,他們正朝著更遠的目標邁進,正在攻關井組氮氣泡沫驅增效技術、單井注氣降粘劑增效技術等一系列技術,他們將用知識的力量,再次推動“增效”巨輪。同時,“注氮氣三采技術”,社會經濟效益顯著,是碳酸鹽巖開發理論的又一次重大突破,有效地提升了我國在縫洞型油藏的開發技術水平。